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新型自动定位卸料小车和半门式刮板取料机的应用

小编:

【摘 要】通过邯钢第一原料场一次料场堆卸方式的技术创新,提高了混匀料稳定率,进而提高了烧结矿质量,产生了很大的经济效益。

【关键词】一次料场;堆取料方式;产生的效益

1概述:

2新型堆取料设备的应用

2.1新型自动定位卸料小车的应用

传统原料场采用“人”字形堆料,料堆成份偏析严重;单斗轮取料机取料时不能全断面切取,造成取运物料品味和粒度波动大。针对上述弊端,创新物料堆取技术。采用新型自动定位卸料小车对物料实行菱形分堆堆存,用若干个小菱形料堆组成大的四边形料堆代替“人”字形堆料,降低料堆物料偏析;

改造前第一原料场采用的是“人”字形堆料方式,存在着堆料成分、粒度偏析严重的弊端。针对这一弊端,这次改造采用了新型自动定位卸料小车对物料实行菱形分堆堆存,用若干个小菱形料堆组成大的四边形料堆代替“人”字形堆料,降低料堆物料成分和粒度偏析。

2.1.1“人”字形堆料

改造前一次料场堆料采用“人”字形行走堆料,随着料堆的增高,粒度较大的物料容易滚落到料堆底部,从而造成料堆底部粒级偏大含铁品位较高,而料堆上部粒级偏小含铁品位较低,导致物料偏析严重,物料成份和粒度分布不均。“人”字形料堆物料粒度分布情况示意见下图:

“ 人”字形料堆物料粒度分布情况示意图1

改造后利用新型自动定位卸料小车进行堆料,将料堆分成若干个小菱形,避免了物料滚落到物料大堆底部现象的发生,料堆成分、粒级实现了上下均匀,降低了物料偏析,提高了一次料场单品种原料的堆料稳定性。菱形料堆物料粒度分布情况示意图见下图:

2.2新型半门式刮板取料机的应用

2.2.1摇臂式移动单斗轮取料机取料

改造前使用摇臂式移动单斗轮取料机取料,采用旋转分层取料法,将一定长度“人”字形料堆从高度方向分为三个台阶进行取料,如上图1所示,取第一台阶时取到的物料粒度小,含铁品位低;取第三台阶时取到的物料粒度大,含铁品位高。造成不同阶段所取的原料质量出现波动,从而造成供下游工序的原料出现波动,对烧结和高炉的生产稳定极为不利,也提高了烧结和高炉工序的能耗比。

菱形料堆物料粒度分布情况示意图2

2.2.2新型半门式刮板取料机取料

3新型堆取料方式应用的效果

=2.625万吨

R烧减:提高混匀矿质量稳定率后减少烧结工序固体燃料消耗量,单位:万吨

875万吨烧结矿可生产520.8万吨铁(炼铁工序矿耗按1.68吨矿/1吨铁计算),据测算供高炉的烧结矿含铁品位波动率每降低0.1%,炼铁工序焦比降低0.46%,改造实施后供炼铁工序的烧结矿含铁品位波动率由改造前的±1%降低至±0.5%,改造前的焦比340kg/吨铁,通过堆、取料技术创新降低炼铁工序焦碳消耗量计算如下:

=4.073万吨

通过上述分析得出,邯钢第一原料场堆取料技术创新后,由于提高了供烧结混匀矿的质量稳定性,每年可减少烧结工序燃料消耗2.625万吨,降低炼铁工序焦碳消耗量4.073万吨。

潜在效益分析:

烧结矿质量的提高,为高炉提供优质、高产、低耗、长寿创造了良好的条件,潜在效益将在炼铁工序体现。

4结语

通过了一次料场堆取料方式的技术创新,降低了物料成分和粒度偏析,提高了烧结矿混匀配料稳定性,进而降低了铁前工序的燃料消耗,产生了很大的经济效益。

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