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厌氧―MAP结晶固氮―好氧SBR工艺处理猪场废水的性能研究

小编:

【关键词】猪场废水;MAP结晶;厌氧-固氮-好氧工艺

近年来,随着规模化畜禽养殖场的迅速发展,猪场废水已成为部分地区的主要污染源.目前,厌氧-好氧组合工艺是我国大部分地区首选的猪场废水处理方法.但是,大量的研究和实践表明,猪场废水经过厌氧前处理后,再进行好氧处理,效果都比较差,特别是氨氮的去除效果差.主要原因是:猪场废水及其厌氧消化液C/N比失调,可生化性差,消化液缺乏反硝化电子供体以及整个处理系统碱度失衡。针对这一问题,国内外采取的措施主要是:加碱或加碳源(葡萄糖,甲醇,乙酸),加未经厌氧消化的猪粪或猪粪水。加碱或加碳源虽然取得了较好的处理效果,但是会增加装置投资和运行费用,而添加猪粪或猪粪水则不能获得良好的处理出水。

本文围绕“传统厌氧-好氧工艺处理猪场废水过程中,猪场废水厌氧消化液可生化性能差和好氧后处理效果差”,考察猪场废水厌氧消化过程中易降解有机物的变化趋势,建立猪场废水“厌氧-MAP结晶固氮-好氧”处理新工艺,即采用生化处理的同时,设置固氮脱氮装置,采用磷酸铵镁(MAP)结晶法降低消化液中氨氮的含量,改善消化液的C/N和可生化性能,从而达到较好的生化处理效果,并研究新工艺的适应性及调控因素。

1 材料与方法

1.1 猪场废水

试验所用废水取自浏阳市某规模化养猪场,废水经集粪调节池和固液分离后,COD和氨氮浓度分别为:3000~3500 mg/L,800~1000 mg/L。

根据猪场废水的水质特点,结合国内大多规模化养猪场现有的废水处理工艺,本研究拟采用的猪场废水处理工艺流程为:厌氧-MAP结晶固氮-好氧SBR处理工艺。

1.3 试验设备

图 1 猪场废水处理工艺流程图

1.4 分析方法

氨氮:纳氏试剂分光光度法;COD:重铬酸钾消解法;pH:pHS-2C型精密酸度计(上海雷磁仪器厂)测定.均采用国家标准分析方法。

2 结果与讨论

2.1 猪场废水的厌氧消化处理

2.1.1 厌氧消化过程中COD的去除效果

图 2 厌氧消化过程中COD的去除效果

图 3 厌氧消化过程中氨氮的去除效果

2.2 猪场废水厌氧消化液MAP结晶固氮

2.2.1 pH对MAP结晶固氮的影响

2.2.2 n(Mg):n(P):n(N)对MAP结晶固氮的影响

由于MAP结晶固氮过程中,会伴随生成Mg(OH)2和Mg3(PO4)2沉淀,因此镁源和磷源的投加量会直接影响废水中氨氮的去除。

表 1 n(P):n(N)和n(Mg):n(N)对氨氮去除的影响

pH=9.0,n(Mg):n(N)=1:1 pH=9.0,n(P):n(N)=1:1

n(P):n(N) 氨氮去除率(%) n(Mg):n(N) 氨氮去除率(%)

0.7 52.9 0.8 53.2

0.8 67.4 0.9 61.9

0.9 80.2 1.0 74.8

1.0 74.8 1.1 81.7

图 4 pH对MAP结晶固氮的影响

2.3 固氮后厌氧消化液的好氧处理

图 5 好氧处理过程中COD的变化情况

随着时间的延长,出水COD浓度逐渐增加,这是由于SBR反应池中COD长时间积累的缘故,由图6可知,氨氮去除率保持在58%以上,最高可达到78.8%,优于COD的去除效果。在试验后期,尽管SBR反应池进水氨氮相对比较稳定,但氨氮的去除率有所下降。总体而言,剩余氨氮浓度为30~90 mg/L。

好氧处理出水进入高频电子反应池,水力停留时间6 h,废水COD浓度逐渐降为200~350 mg/L,氨氮浓度逐渐降为20~50 mg/L,可达到畜禽养殖业污染物排放标准,并达标排放。

图 6 好氧处理过程中氨氮的变化情况

3 结论

(1) 厌氧消化对猪场废水中COD去除效果较好,COD浓度可降为1000~1300 mg/L, 最高去除率可达到65%以上;厌氧消化对猪场废水中氨氮去除效果较差,氨氮浓度几乎无变化。

(2) MAP结晶固氮法对猪场废水中氨氮有较好的固氮效果,适宜pH=8.0~9.0,n(P):n(N)=

(3) 厌氧-固氮-好氧工艺处理猪场废水,对COD,氨氮有较好的去除效果,相应的剩余COD,氨氮浓度分别为290~580 mg/L和30~90mg/L,经过高频电子反应池后,处理出水COD,氨氮浓度分别为为200~350 mg/L和20~50 mg/L,可达到畜禽养殖业污染物排放标准。

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