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PASSIM卷接包机组集中除尘系统优化与实践

小编:

【摘要】针对我厂4组PASSIM80卷接机组原有集中除尘系统,存在机台溢灰、机组除尘效果不佳,以及增加ZJ19E卷接机组问题,通过理论计算分析,对原管网系统进行了优化设计和局部改造。实现原系统增加一组ZJ19E卷接机组,系统除尘效果良好,保证了卷接机组运行稳定,机组除尘符合运行标准。

【关键词】PASSIM80卷接机组;集中除尘;优化设计;改造实践

一、概述

1、集中除尘系统

卷接包机组在正常生产时,成形、切支、接咀、烟支输送等需要稳定的工艺风且产生一定量的粉尘,一般通过集中除尘的形式将这些粉尘收集到除尘房,避免粉尘在车间内的逸散。卷接包机组自带高、低压工艺压风机,为机组提供工艺风,排风进入集中除尘的管道,由集中除尘系统进进行过滤排放。

2、原有PASSIM机组集中除尘系统

原系统组成:消音器

除尘器-DLMC2/5/15

管路系统

机组除尘装置-(PASSIM 80 )共四组

二、原系统工况及问题分析

1.原有4组PASSIM80机组集中除尘系统的问题主要表现为:

a)机组除尘口冒灰,除尘效果较差;

b)机台自带的三个小风机,两台高负压(正常在40英寸水柱)的和一台中低压的(正常在4英寸水柱),压力偏低,影响了机台的正常生产。

2.原系统的组成形式D――见图示改造前系统图

3.理论分析

a)系统阻力计算:

ΔPm=λυ2ρ/8Rs (20-1)*

ΔPm―单位管道长度压力损失,Pa。

υ―除尘风管的风速,m/s;

λ ―除尘风管摩擦系数;

Rs―管道的水利半径,m;

ρ―气体密度,kg/m3;

D―风管的管径,mm;

Q―除尘风管对应的风量,m3/h;

L1―除尘风管直管的长度,m;

L2―除尘风管弯头等部件换算的当量长度,m;

根据“钢板风道摩擦阻力线算图”*及上述公式得出下列计算数据表(最大阻力支路) :

由计算结果得出系统的阻力为6615.3Pa,已超出了风机所提供的风压4343Pa,能力不足,使PASSIM80卷接机组排风口产生正压,致使粉尘在车间内逸散。

b)管道的管径选择、布局及压损分析:

综上所述,原系统工作不正常的主要原因是,管网设计不合理。

三、除尘系统的优化设计及改造

1、新系统需满足5套机组集中除尘工作要求

风机能力计算:每套卷接机组的风量为3000-3300m3/h,现在系统又增加一套设备共5套,系统总风量为16500m3/h,在风机的风量范围内。

2、管路系统的优化设计:

对原系统管网压力损失大的局部管网进行改造,依据管网的摩擦阻力特性优化设计为:2路Φ320干管合并为一根Φ500主管道进入除尘器;排放管道管径由原来的Φ320变为Φ500;在另一支路上再加一组ZJ19E卷接机组,并对该支路进行优化设计。

PASSIM80卷接机组集中除尘系统图

3、优化后的系统组成及工作参数

通过优化设计管路后,系统增加了一台工艺设备,根据“钢板风道摩擦阻力线算图”―图(20-9)*及上述公式得出系统阻力(最大阻力支路)为3967.1Pa,风量为16500m3/h,在原系统风机、除尘器的工作范围之内,除尘系统主机满足要求。

4、工程的实施:

根据优化设计方案执行,管道铺设沿原管道布置线路布置,位置不变,除尘器、风机和消音器不需要改动,管道做局部更换,系统内增加一组ZJ19E卷接机组。

四、结论

经过优化设计、系统改造后,从根本上改善原有的除尘效果差的问题,在不加大除尘系统的基础上增加一套机组的除尘配置,节省了再建除尘系统的投资成本。系统除尘效果良好,运行稳定,机组除尘符合运行标准。

由此次的改造可以看出,除尘系统的管网设计是极其重要环节,科学的设计管路系统,能使系统设备达到最优良的配合,使除尘系统更加稳定的工作,发挥设备的效能,降低能耗、节约设备改造投资。

参考文献

[1]《工业通风除尘技术》中国建筑出版社/1984.8第一版

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