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免费毕业论文--常压包装自动控制系统(一)

小编:

摘要:本文详细介绍白酒自动包装生产的工艺与控制过程;

给出了以台达PLC和人机界面以及变频器的控制系统电路

和具体程序流程;

一:控制系统工艺描述:

1.随着白酒产量的不断加大,原来的手动包装越来越不适应高速和多品种的白酒包装要求;客户提出需要自动调节生产线速度,在下游包装速度加快,或上游灌酒速度加快时自动变化生产线中关键工序压盖机的速度,从而使得系统平衡,不会出现在流水线中酒瓶堵瓶或空瓶的现象;

2.包装生产线一般包括:自动洗瓶,自动灌酒,自动压盖和封盖,自动贴标,自动分检,自动装箱;在整个系统中,自动压盖处于中间环节,其速度对于整个系统流畅影响最大,我们选择此环节进行控制,并且可以根据需要稍微改动,即可独立应用于其他环节!

二:根据客户要求的工艺,设计的控制程序如下:

包装机动作流程

1.启动系统:以30HZ(可以设定)启动传送带,延时3秒(可以设定)后,以30HZ(可以设定)启动压盖机;

2. 光电管动作说明:

(1):压盖机前光电管

当光电管的发光被挡,信号ON,此信号连续3~5秒(可以设定)保持ON,表示瓶子挤满,压盖机从45HZ(可

以设定)开始加速1HZ/S(加速度可以设定),加速5秒后(可以设定),判断信号是否空瓶(光电管信号OFF,

此信号OFF连续保持5秒[可以设定],表示空瓶),

如果空瓶为真,开始减速1HZ/S(减速度可以设定),5秒后

(可以设定)判断空瓶信号是否消失:

如果消失,进入正常运行;

如果存在,继续减速直到停机;

下次启动必须等到瓶子信号ON到来时,以45HZ启动(可以设定);

如果空瓶为假,继续加速直到60HZ(可以设定);

如果既没有连续保持ON,也没有连续保持OFF,表示系统正常;

(2):压盖机后光电管

1.计算传送带速度(瓶/分);

2.累计生产的瓶数(可以清除);

3.信号ON,表示堵瓶,{此信号连续3~5秒(可以设定)保持ON},压盖机无条件停机,下次启动需要堵瓶信号消失

;堵瓶信号消失,压盖机才能启动!

4.信号OFF,表示空瓶,{此信号连续3~5秒(可以设定)保持OFF},不处理;

5.压盖机后堵瓶优先级高于前堵瓶;

3. 传送带调速:

(1):传送带在运行过程不能停机;最低速度保持30HZ,以上随压盖机速度1:1跟踪;

(2):传送带停机需要人工停机;启动需要人工启动;

4.手动启动时,系统固定速度,不做速度调整;

5.自动启动时,系统自动调整压盖机速度;

6.复位按钮用于变频器故障复位和卡瓶时的复位;只有复位后,系统才能再次启动;

7.停止按钮用于系统正常停机;

8. 紧急停止按钮用于系统无条件停机,并清除一切计算中间变量;

三:系统元件选择:

PLC 采用台达DVP32ES00R;

人机界面采用PWS1711CTN;传感器采用OMRON光电漫反射传感器,并且四只并联,以防止圆形酒瓶相

临处得不到正确信号!如下图:

四:电路图:

如下图:

电路采用PLC以RS485通讯控制变频器的工作频率,而启停指令采用端子控制,这样可以提高通讯速度,保证控制的连续性;

变频器参数:

变频器参数设定列表

代码 压盖机 传送带

PR00

sp; 2 2 PR03 60 60

PR04 50 50

PR05 220 220 PR11 2 2

PR24 1 1

PR38 0 0

PR54 2 2

PR55 1.5 1.5

PR57 0 0

PR58 0 0

PR59 60 60

PR60 1 1 PR62 1.5 1.5

PR77 2 2

五:系统安装控制柜结构:

如下图:

为进一步缩小体积,系统全部安装于一个控制箱,并嵌入生产线内部!

六:程序编写:

人机界面部分:

以上为主要界面;

PLC程序:

七:安装调试和应用效果:

调试应注意抗干扰处理,尽可能采用屏蔽线连接现场的传感器;

传感器如太灵敏,可以在端口并联10-100UF电容;

目前此系统已经工作两月,客户反映造作灵活,稳定性很好;完全达到了控制目的!

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